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在过去的一个月中,许多煤制气项目相继取得了重大进展,为这个久违的行业注入了坚强的心:经过两年的重复应用,内蒙古华兴新能源40亿立方米米年度煤气项目经生态环境部批准,计划投资244亿元。内蒙古批准的首个煤气项目,惠能煤电集团的煤气项目,将推至第二阶段。随着16亿立方米产能的增加,大约40%的土建工程已经完成,预计将于2021年投入运营。为准备9年之久的大唐新鑫煤制油做准备。主要项目天然气项目将于9月底举行,标志着即将到来的项目。进入调试阶段...作为“国家能源战略技术储备库”,煤制天然气在维护国家能源安全方面具有重要意义,该行业的“一举一动”备受关注。但是,与此同时,这一战略性产业的发展也不顺利。自2009年成立以来,几乎所有项目都没有摆脱长期亏损的命运。在“阴影”之下,大多数公司步履蹒跚,一些项目落后了,整个行业曾经处于焦虑状态。
现在,该行业已连续取得突破。预计会带来更多机会吗?持续亏损的情况能得到缓解吗?带着疑问,记者进行了深入采访。在发挥重要的补充作用的同时,它深陷泥潭。根据中国石油和化学工业联合会煤炭化学工业委员会的统计数据,2018年中国煤制气工业总生产能力为51.05立方米,全年没有新增产能;达到30.1立方米,同比增长14.4%;产能利用率为59%,比上年提高7.5个百分点。今年上半年,总产量同比增长25.5%,产能利用率进一步提高到77.2%。产量似乎有限,但是煤气正在起到有效的补充作用。影响。大唐集团中信能化科技有限公司计划规划部部长刘永健以冬季保险供应的关键任务为例,介绍国家向四家在役企业发布了30亿立方米的指标。去年冬天的天然气项目,实际的实际天然气供应是30.1。亿立方米。大唐国际卡什干旗煤制气项目(以下简称“奇气项目”)为北京提供了10.9亿立方米的天然气,约占北京总消费量的6%。新疆清华能源集团副总经理李旭光告诉记者,在2018-2019年供暖期间,清华项目共生产天然气4.309亿立方米和天然气396.3亿立方米,超过维护任务。 “今年7月23日,我们收到了非常重要的新一轮保险通知,并制定了相应的生产计划和“安全天然气供应应急计划”。”今年冬季的保证期内,计划外天然气输送量为4.448亿立方米“李旭光走了一个弯,但是由于公司的长期亏损,第二次担保任务很难完成。
在“坦白”的背后,有一个必须面对的隐藏现实-经营亏损。去年年底,当记者采访了清华项目时,它已经陷入困境,而且时间很长。当时,总规模为每年55亿立方米的项目仅在第一阶段完成并投入运营。第二阶段已经具备了建设条件,但是由于存在损失而被推迟了。现在,差不多一年后,漫长的亏损期尚未暂停,该项目的第二阶段仍然没有进展。清华项目的经验并非如此。刘永健透露,科奇项目是第一个国家级煤制气示范项目。尽管运行状况已得到不断改善,但经过10年的生产仍然没有盈利。 2016- 2018年,该项目分别亏损11.9亿元,6.16亿元和2.84亿元。业内另一个人告诉记者,在审判北部的一个项目正面临着一个大型项目。失利。此外,投资严重超出预算,并且该项目的第一阶段接近原计划的总投资,因此将承担很多额外的财务负担。 “在初期,投资是巨大的,这导致一些无法在中间放弃的项目。这也是不得已的选择。” “在一定程度上,这并不是说该国没有积极发展煤制气,更多的公司对此表示担忧。四个项目的运营有三项亏损,该公司也很无奈,不敢轻易继续。 ”石油和化学工业计划研究所副所长李志坚说。煤炭价格和天然气价格在两端都受到挤压,并且面临淡季限产等问题。 “经过多年的发展,煤制气示范项目已经通过了过程,环境保护和运营。如果前期受挫,是由于设计,技术和经验。在中国没有大问题,而且在中国,这没有什么大问题。中国已经掌握了煤制气的完整技术,并提供了补充供应计划,可以根据极端情况下的能源安全问题进行复制和推广。在这种情况下,它为何仍在赔钱呢?李志坚认为,面对煤炭价格上涨过快,天然气价格多次下降的事实,煤制天然气项目最初缺乏市场竞争力。”设计之初的许多项目不仅低估了油气价格下跌和油气行业壁垒等风险,而且未能估计其自身的实施和运营难度好极了。一些项目还面临其他问题,例如支持。至此,项目已经实现。以科旗项目为例,记者了解到,原煤价格已从生产初期的136元/吨上涨到183元/吨。同时,由于该项目的天然气生产,需要通过中石油天然气管道将其合并到北京天然气管道网络中。与中国石油的门站结算价格已多次调整。含税价格从2.75元/ m3降至约1.75元/ m3。
“煤炭价格每上涨10元,每年的成本将增加约6500万元;燃气价格将下降0。按1元计算,年收入将减少约1.1亿元。刘永健证实,按照煤制气的生产成本1.5-1.8元/立方米,成本和价格都存在长期的倒挂。同样的疾病也是清华项目。李旭光透露,由于天然气价格问题,新疆清华和中石油曾多次进行谈判,但至今没有结果。 “ 2013年2月,公司与中国石油天然气股份有限公司签订了为期30年的天然气买断合同,明确结算价为1.6元/立方米。实际结算价多次下调。例如,从2017年7月1日至4月2018年30月30日,结算价跌至1.13元/立方米,经有关部门协调,2018-2019供暖季节结算价回到1.44元/立方米。4月1日后价格未结算由于产品结构单一,现有项目难以有效应对下游天然气市场的峰谷变化,损失进一步加剧,例如刘永健,2018年,在非供热季节和供热季节,北京天然气消费峰谷比达到了1:5。“在科奇第二阶段生产后,总产量将占北京非供气量的三分之一。采暖季节。基于政府定价,运输管道和其他限制,煤制天然气项目无权就销量和售价发表言论。他们生产的越多,他们损失的就越多。在淡季,必须减少负荷,并且难以释放生产能力。严格选择设计选型,部分项目积极寻求“自救”根据煤炭深加工行业“十三五”示范,在“十三五”期间,煤改气该行业还包括苏新能源和冯,北控等五个新项目,例如鄂尔多斯市,每年的总生产能力为182亿立方米。当前,已经取得“成功”的项目更多的是在等待观望和停止。 “根据该计划,预计到2020年将达到80亿。
立方米/年的产能有望从外部减少天然气依赖性为2-3个百分点。刘永健呼吁探索出路,将亏损转化为利润。许多专家指出,煤制天然气是典型的资源,资本和技术密集型产业,目前仍处于起步阶段。早期阶段为时过早,过热且过快。结果,该行业一直处于低迷状态。面对交通网络有限,讨价还价能力不足以及消费高峰和低谷不平衡的现实,需要认真推进后续项目,尤其是要学习经验,精心设计并避免重复同样的错误。在项目设计之初,努力支持煤炭资源,实现资源和项目的总体规划和先进开发,实现煤化整合。重视保障煤炭供应,遏制煤炭价格过度上涨,确保稳定的项目生产和可持续的经营。注重煤炭质量指导,加强指标管理和控制,确保项目“稳定,充分,优良”运行,充分释放产能。刘永健说。李志坚建议,煤制气的总体定位应放在“储备+局部市场化”上。一方面,“十三五”工程建设将完成,并对煤层气进行适当调整。评估进度的依据;一方面,做好在建项目的技术改造,继续减少消耗和排放,适度增加调峰设施,通过合理计划优化产业结构,延伸产业链,增加附加值。产品的记者了解到,打破产品结构具有单一局限性,一些项目已经启动“自救”,希望寻求突破。例如,清华项目在生产天然气的同时生产多种碳氢化合物等10种副产品,到2018年底销售量达到9.26万吨。大唐集团也将与之匹敌。相应的调峰计划将最终确定该项目的技术路线。生产6亿立方米的煤制天然气,联合生产80万吨甲醇和40万吨乙二醇。大唐项目和阜新项目的高峰期预计分别在2021年。到年底,它已经完成并于2022年6月投入生产。据大唐相关负责人说:“头尾法”不仅保留了原有设备的天然气生产能力,而且在必要时可以满负荷生产,还可以生产更高附加值的甲醇和乙二醇,以提高经济效益。面对不利的市场条件,在联合生产产品的低成本运营的背景下,调峰计划还可以推动两个煤制气项目将亏损转化为利润,为项目打下基础。振兴其他项目。”
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